某铜渣选厂磨矿采用二段磨矿闭路流程,一段磨矿用φ5.03×5m格子型半自磨机,二段磨矿用φ5.03×7.5m溢流型球磨机。两台磨机的电耗占到选矿厂总电耗的70%,尤其是溢流型球磨机电耗是选厂总电耗的40%,导致生产成本高,效益低下,为解决铜渣球磨机的澳门尼威斯人耗问题,该选厂采取了四个举措,使吨矿电耗下降了6.56kW·h,每年节约费用270余万元。我们一起来看看是哪四大举措。
球磨机降低电耗四大举措
1、更换球磨机衬板
球磨机的工作原理是依靠筒体旋转,带动筒内研磨介质和物料互相碰撞来磨碎物料。对于5米多的大型球磨机而言,筒体旋转的耗电量已是非常可观,在加上该球磨机原本是采用沉重的锰钢衬板,这就加剧了筒体的重量,也难怪电耗如此之高了。
为了减轻筒体重量,将球磨机衬板改为重量较轻的橡胶衬板,减轻了重量,达到了节电的效果,下图为锰钢衬板和橡胶衬板使用数据对比表格。
改为橡胶衬板后,球磨机筒体衬板重量减少了50.752t,前后端衬板重量减少34.092t,共减轻磨机重量84.844t。在橡胶衬板使用的2年内,吨矿电耗由27.27kW·h,降低至25.28kW·h。同时减少了磨机运转是的噪音,改善了工作环境。
2、更换球磨机主电机
该铜渣球磨机主电机使用的是建厂时的YRKS800-6异步电机,使用年限长,老化程度高,导致效率下降。降低电耗的第二个举措就是通过更换磨机电机,提澳门尼威斯人机效率进而达到省电的效果。新旧电机运行情况见下表。
在更换磨机衬板的基础上,更换新的电机后,球磨机吨矿电耗降低至24.68kW·h,节电效果进一步提升。
3、优化磨矿介质
磨矿成本是选矿成本中的主要部分,而磨矿成本之所以高,主要由介质成本和能耗成本决定。
该铜渣球磨机原采用φ50mm锻造钢球,为了进一步达到节电的效果,采取用氧化铝陶瓷球部分替换锻造钢球的措施,取得了较好的效果。大量研究发现,陶瓷球具有硬度高、耐磨、耐腐蚀、比重轻和抗冲击等特点。经过反复对比试验和长时间生产时间探索,将φ50mm锻造钢球和φ50mm陶瓷球质量配比控制在4:1,可以保证较好的选矿指标,同时实现球磨机电耗降低。
此举措实施后,球磨机电耗降低至21.77kW·h。
4、工艺流程改造
影响球磨机能耗的因素很多,处理矿量也是其中一个。在同等情况下,降低进入球磨机的矿量也可以减少电耗。因此,该铜渣选厂对原浮选流程进行了工艺改造,在一段旋流器溢流处增设CLF-16粗粒级浮选机进行快速浮选,浮选泡沫直接作为精矿,浮选后尾矿进入二段旋流器进行分级,实现一些粗粒级矿物“早收多收”。
这一举措减少粗粒级矿物进入球磨机,减轻了球磨机负荷,从而达到节能降耗的目的。通过生产实践,球磨机吨矿电耗进一步降低至20.71kW·h,浮选尾矿铜品位降低0.01%。
电耗降低带来的经济效益
经过上述四大举措,溢流球磨机的电耗从最初的27.27kW·h降低到20.71kW·h,吨矿电耗下降6.56kW·h,节电效果显著,按目前选矿厂年处理铜渣75万吨、电费0.55元/kW·h计算,每年可节约用电495万kW·h,电费节约270.6万元。并且,球磨机各项指标并未发生明显改变,其他指标、能耗、检维修、作业环境等方面也有了一定改善。
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参考文章:《某铜渣选矿厂球磨机节能技改应用》
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