磨矿分级作业能耗占整个选厂能耗约 50%,且磨矿机处理量决定选矿厂规模,其工作状况对选矿厂至关重要。对某磁铁矿选厂进行流程考查,以优化生产工艺、提高经济效益,本文着重分析磨矿分级阶段工作情况并提出改进措施。
一、磁铁矿选矿厂基本情况
原矿性质:有用矿物为磁铁矿,含少量黄铁矿、磁黄铁矿,脉石矿物主要为透辉石、蛇纹石、方解石等。磁铁矿粒径为 0.05 - 0.25mm,原矿 TFe 品位 23.74%、MFe 品位 21.58%、S 质量分数为 3.16%、MgO 质量分数为 13.16%。原矿中铁矿物以磁性铁为主,适用弱磁选工艺,非磁性铁占 11.23%,会影响全铁回收率指标。
现场磨选工艺流程:采用单一磁选工艺,原矿闭路粗磨后磁选一次,精矿闭路细磨后再磁选两次,最终产品铁精粉 TFe 品位 65.48%,TFe 回收率 84.60%,MFe 回收率 91.34%。
二、磁铁矿选矿厂磨矿设备工况
细磨球磨机采用MQY2140溢流型球磨机,有效容积 12m3。装球量23t,装球率44%,补加40mm钢球0.14t/d。磨机转速23.8r/min,转速率80%。
二段球磨作业参数:磨矿浓度 72.68% 比较合理,新生-200目计的球磨机利用系数 0.35t/(m³・h) 较低,说明球磨机磨矿效率低,返砂比较低,仅为 54.66%,总体看磨机生产能力有较大富余。
细磨球磨给矿和排矿粒度分析:给矿粒度较细,大于0.15mm粒级只占3.91%,小于0.074mm粒级产率高达 60.29%。磨机排矿基本在0.105mm以下,产率达到93.58%,小于0.074mm粒级产率为81.37%,比给矿提高了21.08%。
补加钢球制度分析:现场细磨补加钢球尺寸过大(每天补加40mm钢球0.14t),根据计算给矿粒度0.15mm 时合理钢球直径为8mm,且给料中小于0.15mm粒级含量为96.09% 时合理钢球最大尺寸应为8mm,可考虑补加钢球尺寸调整为10-20mm。此外,可适当降低球磨机装球率以降低能耗。
三、水力旋流器工作状况分析
水力旋流器基本情况:采用 FX350-GX*2水力旋流器,现场未安装压力表,给料压力未知。溢流TFe品位为 56.83%,沉砂TFe品位为63.60%,更多脉石矿物进入旋流器溢流产品中,使得旋流器溢流Fe品位较沉砂低,对铁矿物及时分离有一定不利影响。
水力旋流器粒级回收率及分级效率:随着粒度由粗变细,旋流器溢流粒级回收率逐渐增加,-0.043mm细粒级的粒级回收率最高,为70.72%,相对偏低;沉砂中-0.074mm粒级的铁品位都在66%以上,产率达60.29%,说明水力旋流器对细粒级合格精矿的回收效果比较差,分级质效率和量效率均很低,不能及时分离出合格细粒产品。
水力旋流器分级作业优化措施:
安装压力表,监控水力旋流器给料压力以提高分级效率。
采用开路细磨,即细磨球磨机排矿不再返回水力旋流器,直接给入后续磁选作业,经初步试验开路磨矿完全可行。原矿中蛇纹石含量较高,磁选精矿中有矿物纤维,无法采用高频细筛替代水力旋流器进行分级。
四、总结
对该磁铁矿选厂的磨矿分级工艺进行了如下优化:
(1)球磨机补加钢球尺寸可由 40mm 调整为 10 - 20mm,装球率可适当降低。
(2)水力旋流器优化措施为安装压力表监控给料压力以提高分级效率,或采用开路细磨。
优化后磨矿分级效率大大提升,对后续磁选作业起到了积极的促进作用,最终产品品位和回收率都有了一定幅度的上升。
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